炮管笔直,炮架坚实,炮闩牢靠,可当第一门122毫米榴弹炮的样炮在测试场上架起来,准备进行首次瞄准与射击联动测试时,杨勇却发现了一个比深孔钻削更“磨人”的难题——炮手趴在瞄准镜前,拧动高低机和方向机手轮时,那眉头皱得能夹死苍蝇。
“杨工,这‘眼睛’(瞄准镜)和‘手’(操控机构),跟咱这炮身子,咋有点‘各唱各的调’啊?”从部队借调来的老炮手,姓赵,是个实诚人,摸着那台从瓦窑堡带来、修复过的老式重炮瞄准镜,又试了试连接炮身的高低机手感,直嘬牙花子,“镜子里的分划是歪的?感觉不对。调方向,这手轮转起来,有时轻有时重,还有‘旷量’,精细瞄准根本谈不上!”
杨勇的心一下子沉了下去。他亲自趴到瞄准镜前,眼睛贴近目镜。远处标靶在视野里确实有点微微倾斜。他再缓缓摇动高低机手轮,炮管仰俯,能感觉到齿轮啮合间有轻微的、不均匀的阻滞感。“问题大了!”他直起身,脸色凝重,“火控系统,是重炮的‘眼睛’和‘神经’。眼睛看不准,手脚不听使唤,炮管子再粗也是瞎打!瓦窑堡的老镜子、老机构,跟咱们新造的炮身,尺寸、公差、安装基准面,肯定存在系统性的适配偏差!这玩意儿,比加工单个零件还麻烦!”
他立刻召集了一个精干的“火控系统国产化攻关小组”,成员包括从瓦窑堡带来的光学技师、机械设计师,以及特意从奉天、大连等地光学仪器厂和精密机械厂抽调的技术骨干。首要任务,不是抱怨,而是“解剖麻雀”——把现有的瞄准镜、高低机、方向机全部拆解,精确测量每一个零件的尺寸、形位公差,并与新造炮身上的安装接口数据逐项比对。
“问题找着了!”几天后,负责比对的光学厂老师傅老秦,戴着老花镜,指着密密麻麻的数据表,“瞄准镜镜筒与炮身安装座的配合止口,咱们新加工的座子直径,平均比镜子原有配合尺寸大了0.08毫米!安装时全靠螺丝硬拧,镜筒轻微变形,光轴能不歪吗?还有这高低机的蜗轮蜗杆副,咱们用日式机床加工的蜗杆,螺旋角精度和表面光洁度不够,跟瓦窑堡带来的蜗轮咬合时,就有那种‘一格松、一格紧’的卡顿感!”
“0.08毫米……蜗杆精度……”杨勇摸着下巴,“这说明两个问题:第一,咱们缺乏制造和检测高精度光学机械接口的专用设备和标准。第二,日式机床的极限精度和咱们的工艺,直接仿制瓦窑堡的精密火控零件,有天花板。得两条腿走路!”
他迅速部署:“第一条腿,复刻优化,解决有无。老秦,你们光学厂,就以瓦窑堡的瞄准镜为蓝本,但根据咱们实测的炮身安装座尺寸,反向修改镜筒接口零件的图纸!做到严丝合缝!镜片研磨、分划板刻制,能复刻的先复刻,同时研究用东北能找到的光学玻璃和镀膜工艺替代。第二条腿,关键部件,自主攻坚。高低机、方向机的精密传动部件,尤其是蜗轮蜗杆、齿轮齿弧,不能再简单仿制了。咱们要重新设计,优化参数,并制定更严格的加工和检测工艺!”
攻坚首先在光学厂展开。复刻瞄准镜,最难的是光学镜片的研磨和镀膜。瓦窑堡带来的镜片库存有限,且规格特殊。老师傅们尝试用东北能找到的k9光学玻璃替代。“杨工,这k9玻璃硬度差点,研磨时要更小心,压力、转速、磨料配比都得调。”一位眼镜片都磨了半辈子的老师傅小心翼翼地说。
“调!做实验!记录每一组参数下的面形精度和光洁度!咱们不求一下子达到原版水平,先要达到可靠的军用观测标准!”杨勇给技术人员鼓劲。车间里架起了简易的干涉仪(原理模拟)和星点板,一遍遍测试,一点点调整。当第一批用替代玻璃研磨、镀了单层增透膜(土法真空镀膜机改造)的物镜和目镜组装起来,透过它看出去,虽然视野亮度和锐度比原版略逊一丝,但成像清晰,分划准确,基本满足要求。
机械部分的攻坚更繁琐。杨勇亲自领着机械设计师和从大连机床厂调来的精密加工专家,重新设计高低机和方向机的传动方案。“原版的蜗杆螺旋角是14.5度,咱们的机床加工这个角度误差大。能不能改成15度标准渐开线蜗杆?虽然传动效率理论值微变,但加工容易保证精度,也更利于标准化!”设计师提出。
“可以尝试!但要做受力分析和寿命测试!”杨勇同意,“还有,齿轮材料,用咱们现在能稳定供应的优质渗碳合金钢,热处理工艺要优化,提高表面硬度和耐磨性。加工完,必须用新做的齿形齿向检测仪(简易投影式)百分之百检查!”
加工这些精密小零件,奉天重机那些“傻大黑粗”的机床不太灵光了。攻关小组盯上了大连机床厂修复的几台瑞士产精密万能铣床和磨床。操作这些宝贝的,是厂里留用的几位老师傅,其中一位姓曲的师傅,当年曾为鬼子加工过航空仪表零件,手艺超群。
“曲师傅,这个新设计的15度蜗杆,螺旋线导程公差要求正负0.005毫米,您看……”杨勇拿着图纸,态度诚恳。
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