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第900章 炮管加工攻坚战,深孔钻削破精度(1 / 2)

奉天重型机械厂那间最大的机床车间,空气凝重得仿佛能拧出油来。所有人的目光都聚焦在那台经过改造、加装了奇特长龙般随动支撑工装的德制深孔钻床上。粗壮的合金钢毛坯已经装夹完毕,闪着寒光的定制加长钻头对准了端面中心。这是150毫米重炮首根炮管的首次正式深孔加工,成败在此一举。

杨勇没坐在任何一把椅子上。他直接搬了个工具箱,一屁股坐在离钻床操作台不到三米的地上,军大衣敞着怀,眼睛瞪得像铜铃,死死盯着即将启动的机床。老周站在他旁边,手里拿着记录板和秒表,神色同样严肃。

“刘师傅!”杨勇的嗓门在安静的车间里格外炸耳,“开始!按咱们昨晚定的第一组参数——主轴转速85转每分钟,进给量0.12毫米每转,冷却液压力8个大气压,流量每分钟300升!准备——开车!”

“是!杨工!”操作工刘师傅深吸一口气,稳稳推上了电闸。深孔钻床低沉的轰鸣声响起,主轴开始旋转,冷却液管路发出“嘶嘶”的充液声。巨大的钻头开始缓缓而坚定地刺入坚硬的合金钢端面,切屑卷着冷却液,从钻杆中空的排屑槽里“嗤嗤”地喷涌出来,带着一股金属灼烧的特有气味。

开头十几分钟,一切似乎顺利。钻头平稳深入,支撑工装的滚轮随着工件缓慢移动,发出均匀的“沙沙”声。杨勇紧盯着测量仪表和工件表面的振动情况。老周则每隔几分钟,就让助手用长柄取样钩,从排出的切屑中勾出一些,仔细观察其颜色和形状。“切屑是暗蓝色的,卷曲均匀,说明切削温度控制得还行。”老周低声对杨勇说。

然而,当钻入深度接近一米五时,问题开始显现。首先是噪音变了,从均匀的轰鸣变成了带着轻微“嗡嗡”声的不稳定响动。紧接着,操作台上的主轴电流表指针开始出现不规则的轻微摆动。

“停!”杨勇像弹簧一样从地上弹起来,“有问题!刘师傅,退刀!慢慢退!”

钻头缓缓退出。杨勇和老周立刻凑到孔口,用手电筒照进去。内壁反射的光泽看起来有些不均匀。“拿内径千分表和粗糙度比对块来!”杨勇吼道。

检测结果很快出来:已加工段靠近入口处内壁粗糙度尚可,但到了一米二以后深度,粗糙度明显变差,接近超标临界值。同轴度测量也显示,孔轴线有极微小的偏斜趋势。

“他娘的!”杨勇骂了一句,但眼神里是冷静的分析,“老周,看出门道没?钻杆太长了,刚性不足,加上冷却液在超长管道里压力损耗,到了一定深度后,钻头刃部的冷却和润滑效果下降,切削状态恶化,导致让刀和振动加剧!咱们的参数,前半段适用,后半段得变!”

“改参数!”老周毫不犹豫,“降低后半段的进给量,尝试把转速也微调一下。冷却液压力必须再提升!刘师傅,咱们试试分段参数加工法!前两米还用原参数,两米以后,转速降到80,进给量降到0.10,冷却液压力提到10个大气压!”

“等等,杨工,周工。”一个略带迟疑的声音响起。众人回头,见是厂里留用的伪满时期老技工,姓于,大家都叫他于老蔫,平时闷头干活,话极少,但一手深孔刮研和钻头修磨的绝活在厂里是公认的“天花板”。他搓着手,有些拘谨地开口:“我瞅着这切屑……颜色是不是有点太‘死’了?暗蓝色是对的,但感觉……‘发脆’。鬼子那会儿,干特别硬的好钢,会在冷却液里偷偷加一点点……豆油。”

“豆油?”杨勇一愣。

“对,不是吃的豆油,是那种粗炼的、有点黏糊的机械用豆油。”于老蔫解释,“加一点点,冷却液‘挂’在钻头和工件上的时间能长一丁点,润滑更好,特别是钻深孔后半段,能减少摩擦热,切屑也会更‘韧’一点,不容易形成碎屑划伤内壁。就是比例不好掌握,加多了反倒堵排屑槽。”

老周眼睛一亮:“有道理!这是经验之谈!咱们的冷却液是皂化液,润滑性确实可以加强。于师傅,您觉得加多少比例合适?”

于老蔫见两位总工认真听他的意见,胆子大了些,比划着:“先按千分之五试试?得慢慢调。还有……这钻头的后角,鬼子干这种特深孔时,会比标准角度稍微磨大一丝,排屑更顺畅,减少摩擦。这钻头太长,我估摸着,现在的后角可能有点不够。”

“改!”杨勇当机立断,“刘师傅,按老周的分段参数准备第二次进刀!于师傅,麻烦您带人,立刻按您说的,调整冷却液配方,重新修磨这支钻头的后角!咱们双管齐下!”

车间里立刻分头行动。于老蔫带着徒弟,小心翼翼地在冷却液循环池边调配“秘方”,又拿起那支珍贵的加长钻头,在砂轮机前屏息凝神地修磨起来,动作稳得像手术医生。杨勇和老周则重新计算和校核分段加工的各个参数点。

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